科技创新与应用f 2017年第5期 科技创新 基于极点配置的横滚自动驾驶仪设计 陈海燕 (中国空空导弹研究院,河南洛阳471009) 摘要:文章基于尾舵控制的弹体,采用极点配置设计方法,建立了控制参数与开环穿越频率,阻尼比及零极点比值的解析关系。 在综合考虑执行机构带宽及相位裕度的约束的前提下,完成横滚自动驾驶仪设计。仿真结果表明系统时域响应品质良好,具备 良好的稳定裕度,文章提出的设计方法有效。 关键词:极点配置;横滚自动驾驶仪;穿越频率 同时四代机为实现隐身的目的,导弹需内埋弹射发射,在初始 从(6)式可以看出,通过理想极点配置方法,横滚控制增益大小 弹射段,导弹位于载机机腹下,载机流场复杂,面临严重的干扰力 与弹体气动特性C。、c 、系统开环截止频率0,1 实零点与实极点大小 矩,这都对导弹的横滚控制的稳定性、快速性及无静差控制提出了 比值 及阻尼比∈有关。a :为弹体本体特性,决定于导弹的气动 严格的要求_1_。 文章针对尾舵控制导弹,设计了一种无静差快响应两回路横滚 控制自动驾驶仪。利用简化的三阶横滚自动驾驶仪,采用极点配置 方法,综合考虑执行机构带宽及稳定裕度约束的前提下,完成横滚 自动驾驶仪的设计,实现横滚无静差控制,给出导弹典型空域的设 计结果及线性化仿真结果。 1横滚自动驾驶仪设计 忽略执行机构、速率陀螺及结构滤波器的动态特性,横滚自动 驾驶仪为三阶系统,其简化的结构框图如图1所示: 图1横滚通道驾驶仪简化框图 自动驾驶仪待设计参数包含内回路角速度反馈增益I ,Pl控制 器参数K。,K 。 横滚弹体传递函数为: sz(s):——:二 血 … ( ) 6(s) 1/gs+l … 其中:C1=~M f J 、 c3=一M /Jx 滚转弹体传递函数为一阶惯性环节,且时间常数较大,为慢响 应系统,对大攻角存在气动交叉耦合导致的诱导滚转及不确定性外 界扰动引起的横滚干扰抑制能力弱,弹体稳定性差,因此必须引入 自动驾驶仪以改善弹体横滚动态特性,增强弹体横向稳定性 。 由驾驶仪框图可得横滚驾驶仪系统闭环传递函数为: lg c3(k gs+ ki)= s5+ 1+I gc s +I gc g而s+Igc i ‘s) 理想极点配置形式通常为一个实极点及一对共轭极点对,即: ±生! : ±生 r41 +(c1+,gc3) +zgc3k,s+lgc3ki ( +2 ̄aJs+w ) +A) 式(4)中理想的期望的极点为一A及共轭极点∞(∈+j低), 对(4)式取1个极点与零点相近,即 A= 叩=咖 (5) g 综合式(4)、(5)及控制系统开环截止频率to ̄=Ig*e,,可得控制增 益Ig,ki、k 解析表达式: I : /c3 竖 饕癌 ㈦ f ,4 (c1+u。,)。 (2 一1) I 一 (叩一1+4∈ ) 。 一62一 外形。通过相关公式可知 为略大于1的数值,对于横滚控制来说, 阻尼∈通常取为0.9左右,因此最终横滚控制增益的计算取决于系 统开环截止频率的选取。 对于简化的三阶横滚自动驾驶仪开环穿越频率选取因遵循以 下两个原则:(1)稳定性要求:相位裕度大于60。;(2)快速性要求:系 统开环截止频率决定了横滚控制的快速性,工程上通常将开环截止 频带取执行机构等效带宽的1/3左右。 2设计仿真 取某典型飞行状态,选取期望的设计参数,计算相应的控制增 益,完成横滚自动驾驶仪设计及线性化仿真。飞行状态包含飞行高 度(H=10000)、飞行马赫数(M=3.5),设计约束包含舵机带宽(180 rad/s)、系统开环相位裕度(>60。),期望参数包含开环穿越频率(1) (180 rad/s)、阻尼比(∈=0.9)比例值 (1.005),设计结果为控制参数 及开环穿越频率。依据(6)式完成控制参数设计,其阶跃响应及 BODE图如图2、图3所示。, ¨ 。 葶一等n{}&* 枷 m 0 f t / 02 0 4 06 08 图2阶跃响应 \\ 、 ~ \.. \ System rOll open —— —~ De砷№rq(sec 0206 Atfrequency(radf9ec 627 se。 。。p 啦 es /一 ‘ //一\ / 、\// 科技创新 2017年第5期I科技创新与应用 火电厂烟气脱硝烟道直喷尿素热解制氨工艺的应用 毕浩生 孟德鑫 丛日强 潘洋 (北京洛卡环保技术有限公司,辽宁沈阳110013) 摘要:介绍烟道直喷尿素制氨工艺技术,并针对某2x100t/h锅炉烟气脱硝改造项目,具体分析烟道直喷尿素热解制氨工艺流 程、设备特点及运行情况,并对经济性进行分析。 关键词:烟道直喷;尿素热解;单喷嘴喷射器;脱硝 引言 随着近年来超低排放要求、脱硝补贴电价上调、火电行业效益改 善以及环境治理等多重因素,传统的尿素热解制氨脱硝技术由于所 需电耗大、运行费用高,热解室尾部易造成尿素结晶等因素,已成为 尿素热解工艺广泛推广应用的主要障碍。针对以上问题成功开发一 种高效、节能环保的脱硝技术,将尿素溶液直接喷射到高温烟气中利 用烟气热量分解尿素制备氨气,可大大节省大量的电能等能源_l1。 目前该技术已完成尿素直接喷射制氨工艺技术的机理研究、实 验室研究、工业试验研究(6o0Mw机组锅炉示范装置)、全尺寸流场 模拟研究等技术研发和试验工作,得到多项国家授权专利,并成功 用于多台机组的脱硝工程。 1尿素直喷工艺技术 1.1基本原理 尿素溶液在450—600 ̄C快速分解为氨气与二氧化碳,尿素热解 的化学反应式为: CO(NH2)2:NH3+HNCO (1) HNCO+HzO=NH3+CO2 (2) 1.2工艺流程 将制备的一定浓度的尿素溶液经循环供液泵输送至锅炉平台 上的计量装置,经计量装置精确测量所需尿素溶液量,再由分配装 某2x100t/h链条锅炉脱硝效率80%。该脱硝工程所用的还原剂 为颗粒状尿素,经尿素溶解罐溶解后配置成50%wt.的尿素溶液,经 尿素输送泵送至尿素储存罐,尿素溶液从溶液储存设备,经由输送 装置输送到各锅炉烟气脱硝系统,其回流通过背压控制阀调节,以 保证提供稳定的流量和压力。SCR反应器布置在锅炉炉后和除尘器 之间,室外布置。SCR区每台锅炉设置一套反应器,催化剂装填采用 2层,在锅炉燃料用设计燃料煤种100%负荷时脱硝装置的效率 80%(人口NO 浓度≤500mg/Nm )。脱硝装置不设烟气旁路,本工程 设置声波吹灰装置。 针对该项目催化剂上方速度分布、浓度分布、矢量分布、温度分 布、整个系统压损以及还原剂挥发特性进行流畅模拟计算,经优化 调整,给出优化后的导流板布置。锅炉负荷55%一60%;入口温度 293—310 ̄C;出V1温度287—303cc;入口NO 250—280mg/m’;出口NO 30—70mg/m ;氨逃逸0—2ppm;尿素喷量16—20L/h;稀释尿素流量 212—220L/h。 目前结果显示,根据设计喷射位置,设计喷枪参数,及导流片布 置的情况下,可以很好的满足催化剂上游速度分布指标要求,还原 剂浓度分布指标和温度分布指标要求。具参数如表1。 表1脱硝效果参数 项目 单位 数据 处理前的NOx基线浓度(标况、干态、6%0。) mg/Nm 50O 脱硝处理后的NOx排放浓度(标况、干态、6%0。) mg/Nm。 1O0 置通过设置在锅炉烟道的单喷嘴喷射器将尿素溶液喷人烟道内,尿 素浴掖喷射器组l喷_出 萦缀滴与烟’气说笞,茌烟道中祓加热并分 解成氨气。氨气与烟气的混合物依次穿过锅炉省煤器、静态混合器、 烟气导流板和整流格栅,进入装有催化剂的SCR反应器。在催化剂 作用下,氨气与烟气中的氮氧化物发生反应,生成无害的氮气和水, 同时脱除氮氧化物。 1.3工艺特点 设计脱硝效率 平均氨逃逸率 对锅炉效率的影响 还原剂消耗(尿素,SCR工艺) 工艺水消耗(最小连续用量) 压缩空气消耗 % ≥80 mg/Nm。 2.25 % <0.5 kg/h kg/h 42 365 (1)与传统尿素热解工艺相比,烟道直喷技术简化了工艺系统, 取消了电加热/天然气加热等热源,大大降低高品质能源(电能、天 然气、一次风等)消耗日,降低运行成本;取消了热解载体绝热分解窒 及热风管道,降低大部分设备投资。根据锅炉与反应器之间的烟道 实际布置情况,采用合适的流场混合技术,设计能够满足催化剂人 口对烟气/氮氧化物/氨气等主要气体浓度均匀性的要求的混合装 置。(2)喷射器布置在反应器入口烟道,寻找到最适宜尿素喷射位 置,提高尿素的利用率和脱硝效率根据。尿素直喷氨与烟气混合程 度比原热解系统差,需在SCR入口均流装置需要改造,需要增加涡 流混合器,对烟气与氨气混合提供了进一步改善的机会,保证混合 均匀性。消除尿素分解不完全或低温结晶而导致AIG结晶堵塞的风 Nm。/min 1.6 电耗(所有连续运行设备轴功率) KW 5O 经过烟道直喷SCR脱硝系统改造,锅炉运行情况良好,各项指 标均满足设计要求。锅炉出口NO 值大大降低,完全符合环保要求。 2-3经济效益分析 本工程如采用传统的尿素热解系统,尿素需要在热解炉中完成 热解,单台机组采用电加热消耗电能280kW。采用烟道直喷SCR系 统后,取消了电加热器,减少尿素热解热风消耗量1200m3/h,尿素消 耗量基本保持不变。 3结束语 险。 采用烟道尿素热解制氨工艺,减少热源加热器和绝热分解室, 2技术应用 降低前期设备投资,同时减少电耗/天然气消耗以及一次风消耗,可 2.1项目介绍 有效降低脱硝运行费用,达到良好的经济效益和社会效益。且项目 某2x100t/h链条锅炉为双锅筒自然循环低压锅炉,已同步配 运行稳定,投用率高,各项指标均满足排放标准。 参考文献 套除尘及脱硫设施建设,原设计没有设计烟气脱硝。根据环评批复 要求,决定建设SCR法脱硝装置,采用烟道直喷尿素热解技术。入 [1]姚海明,周萍,高月容.SCR脱硝尿素热解制氨热解风制备工艺[J】. 口氮氧化物浓度约500mg/m,,出口排放浓度小于200mg/m,。鉴于排 中国环保产业,2016,08. 放标准已向更高标准要求发展,按出口排放浓度小于lOOmg/m 设 『2]齐玄,孟胜利.小议脱硝系统尿素热解热源加热改造方案『J1.江西 建材,2016,01. 计,按出VI排放浓度小于100mg/m 施工验收。 2.2运行情况 明系统时域响应品质良好,具备充足的稳定裕度,文章提出的设计 方法有效。 参考文献 AIAA 2005-638 1.2005. 『3]Nesline,F.W,Wells,B.B.and Zarehan,P.A Combined Optimal/ Classical Approach to Robust Missle Autopilot Design.AIAA Guid— ance and control Conferenee,1979,79—1731. 【1]程云龙.防空导弹自动驾驶仪设计【M】.北京:中国宇航出版社, 1994. 作者简介:陈海燕(1981一),女,汉族,甘肃兰州,空空导弹研究 [2]MRAEK C P,RIDGELY D B.Missile Longitudinal Autopilots 院助理工程师,本科,研究方向:制导仿真。 Connections Between Optimal Control and ClassielaTopologies[R]. 一63—