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硫酸系统环保开车实践

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2008年第1期 川 化 19 硫酸系统环保开车实践  ̄)---张川化股份有限公司硫酸厂建于1959年,生产 隆朱亚丽 准备好的精矿;精矿层铺好后,控制好风机的风 量,沸腾固定层,确保固定层平整。铺设好的固定 系统为两炉两器,采用的是经典的一转一吸、尾气 氨法回收流程。历年来,硫酸厂一直持续不断地 致力于生产工艺的完善和设备改造更新,近年来 先后完成了干吸、热电除尘器、污水系统和中锅的 改造,使生产系统得到了极大改善。在生产系统 不断完善的同时,企业对环保工作也越来越重视, 对环保问题最突出的原始开车进行了一系列完善 与优化,取得了很好的效果。 1问题及原因分析 装置原始开车时,尤其是在沸腾炉点火升温 到热电开始送电期间,环保问题最为突出。其原 因主要是:沸腾炉原始升温开车通常为微正压操 作,现场灰尘大,环境差;开车过程中,热电除尘器 送电等待时间长,不能及早送电除尘,造成大量红 矿尘因不能被除去而被带至净化工序,最后全部 进入污水处理工序,使污水处理负荷猛增,时间一 长就易造成排放水中的pH、ss及色度超标。 2 具体措施 2.1优化完善沸腾炉原始升温 (1)完善点火前准备。清理并检查沸腾炉火 嘴、风帽完好及固定层沸腾良好,以最大限度地减 少设备影响。 (2)做好固定层物料准备。升温矿要选用粒 度小、干燥及铅、锌、砷含量低的尾砂矿,并加入矿 渣以降低硫含量,配成含硫为25%一30%的精 矿,送沸腾炉圆盘内。 (3)优化固定层铺设。首先铺用红矿渣层, 尽量选用上次停炉时预留并经筛分好的红矿渣, 厚度控制在250 mm左右,确保粒度均匀和干燥 (缩短烘烤时间),以形成很好的气垫层,使升温 矿投入前室后能顺利地流动到炉膛内,使升温更 为顺利;红矿渣层铺好后,封好人孔,开始铺预先 层厚度控制在400—500 mm,含硫量控制在15% 一20%。 (4)优化开车操作。铺好固定层后进行烘 烤,以进一步减少固定层水分含量;使用最适宜升 温风量(炉底风量2 000—2 500 nl。/h),同时控制 好系统抽气量,确保微负压升温;在底层温度达到 着火点后,开始很小幅度地增风,根据温度上涨情 况控制增风频次;在底层温度达到500℃以上时 开始试投接火矿,600℃以上开始少量正式投矿, 根据增风量和温度上涨情况调整投矿量,使炉出 口尘及早转为棕色。 (5)加强沸腾炉原始升温过程中的通讯联 系。在沸腾炉原始升温时,使用对讲机等保持联 系,确保整个升温开车过程调节的及时、准确,保 证现场环境清洁环保。 2.2改进热电操作 (1)系统停车后最大限度地保持密封,减少 漏气及热量损失,如沸腾炉内无检修工作,可点燃 火嘴进行烘烤。 (2)每次热电清理、检查或检修后,及时封 孔,闸死出口中罩阀,做好保温,以减少潮气进入, 避免热电内部结露而降低绝缘。 (3)每次热电清理、检查或检修后,及时用灯 泡烘烤热电石英管,保持其干燥,确保绝缘良好。 (4)科学安排,提早送电。在沸腾炉开车通 气后,及时联系电工测量绝缘,电场合格一个立即 送一个,有效缩短送电时间。 3实施效果 3.1优化完善沸腾炉原始升温后的效果 优化完善沸腾炉原始升温前后开车情况对比 见表l。由表l看出,优化完善沸腾炉原始升温 的准备及操作后,平均升温耗时从原来的3 h 54 维普资讯 http://www.cqvip.com 2O 川 化 2008年第1期 min降至2 h 31 mirt,明显缩短了原始升温开车时 间,并成功实现沸腾炉微负压和无污染开车。 表1 优化完善沸腾炉原始升温前后开车情况对比 3.2 改进热电操作后的效果对比 改进热电操作前后的开车情况对比见表2。 由表2看出,优化操作后,热电送电时间从长停后 的20 h左右降至12 h左右,从短停后的10 h左 右降至5 h左右,明显缩短了热电通气至送电的 时间,减轻了净化工序和污水处理工序的压力,减 少了石灰用量,确保了排放水的达标排放。 表2 改进热电操作前后的开车情况对比 4结语 现超标排放,基本消除了环保隐患,为进一步搞好 节能减排工作奠定了坚实的基础。 (3)操作优化确保了外排污水的达标排放, 提高了企业的生存能力和市场竞争力。 (收稿日期2007-1卜26) (1)通过不断优化完善沸腾炉原始升温的准 备、操作,成功地实现了沸腾炉的微负压、无污染 开车,使沸腾炉原始升温开车处于受控状态。 (2)改善热电送电准备及操作后,成功地实 现了热电及早送电除尘,使系统在异常状态不出 

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