弟3别 总第211期 2017年5月 浙江水利科技 Zhejiang Hydrotechnics No.3 TotalNo.211 May 2017 桐柏抽水蓄能电站上库大坝右岸坝扁渗漏分析及处理措施 刘浩’,徐建国 (1.国家能源局大坝安全监察中心,浙江 杭州 311122; 2.安吉县老石坎水库管理局,浙江 安吉 313301) 摘 要:通过地质勘探和监测数据分析等手段,对桐柏抽水蓄能电站上库大坝下游面右岸坝肩渗流原因进行 了分析,为确保大坝安全,采取了“库岸帷幕灌浆+坝基帷幕灌浆”防渗补强措施,取得了较好的效果。 关键词:渗漏;均质土坝;帷幕灌浆 中图分类号:TV697.3 文献标识码:B 文章编号:1008—70lx(2O17)O3—0074—03 DOI:10.13641/j.cnki.33一l162/tv.2017.03.021 1 工程概况 浙江桐柏抽水蓄能电站由上库、下库、输水系统、地 下洞室群、地面开关站、中控楼等部分组成,工程等别为 I等工程,工程规模属大(1)型。 上水库利用己建的原电站水库经加固处理后改建。原 上水库下游面右岸坝肩388.00 m高程附近护坡有渗水现象, 并有塌陷和雨水冲刷的痕迹,同时伴有少量的沙粒,渗水 流量与库水位有明显关系,高水位时最大渗水量约O.05 L/s (天晴时),库水位低于392.00 m时无渗水。 3渗漏原因分析 3.1工程地质 据原地质测绘资料,右坝肩地表N40~50。E,SE(或 NW) 70~90。和N50~60。W,NE 5~15。两组微张 水电站水库主、副坝建于1958年,均为均质土坝,块石护面, 加固后主坝及副坝连成一体,坝顶总长472.37 m,坝项宽 8.00 m,主坝最大坝高37.49 m,副坝最大坝高lO.00 m。主 坝上游采用堆石体填筑,堆石体与原均质土坝间设反滤层、 过渡层;下游坝坡增设贴坡排水,在下游坝脚约4O.00 m处 设置浆砌石挡墙,挡墙和坝脚之间清除覆盖层后,先填筑 厚度5.00 m的透水堆石料,与原均质土坝下游坝脚的排水 棱体相连,以保证坝基排水,然后再填筑弃渣料。副坝上 游边坡为1:3.2,下游坝坡为1:2.0:加固后上游边坡结构 型式与主坝相同,由于己满足等级提高后的坝坡稳定要求, 下游坝坡不需要加固。 开节理较发育;钻孔中孔深10.90 m(高程389.00 m)以上 岩芯,陡倾角 70—90。节理和缓倾角 5~15。节理亦较 发育。因此,渗漏通道由上述2组张开节理切割形成的极 强透水带构成,具备库水向外集中渗漏的通道。 为进一步查清可能的渗水通道,2013年8—9月在右 岸坝肩进行了地质补勘工作,在右岸坝肩、388.00 m渗水点 上方坝顶、388.00 m渗水点附近坝肩分别新增3个地质钻孔 YUPZ1、YUPZ3、YUPZ2,该3个孔也兼作水位观测孔, JUP1、JUP2为原坝基水位观测孔(见图I)。根据新钻孔 3qJPZI资料,孔深8.7O~l1.60m(高程387.39~390.29m) 发育2条倾角 70~85。石英细脉和多条 70。、 5~15。 坝址区覆盖层浅薄,基岩表部构造,风化裂隙发育。 主坝坝基花岗岩表部以弱风化为主,岩体较破碎~较完整, 岩石透水性较弱。局部右坝肩受裂隙发育影响,岩体较破碎, 属极强透水,基岩中、下部风化较浅,裂隙不甚发育,岩 体较完整~完整,岩石透水性能较差,为微透水和极微透水。 的微张开节理,岩芯较破碎;孔深10.80 m(高程389.49 m), 钻进回水消失;经过压水试验,试段(孔深8.10~13.O0 m) 2上库右岸坝肩渗水 2009年8月l2日“莫拉克”台风过后,大坝巡检时发现, 透水率为247.05 Lu,渗透系数为2 650.70 rn/d,属极强透水带。 3_2渗流监测资料分析 高程388.00 m渗水点及水位观测孔平面见图l。 为分析右岸坝肩388.00 m高程渗水点渗漏量变化, 收稿日期:2016—12-22 作者简介:刘浩(1986一),男,工程师,硕士,主要从事 大坝安全管理及监测资料分析工作。E-maih liu86hao@163.tom 2013年3月14日一4月19日,分别在早晨高水位及傍晚 低水位时观测渗水量,同时记录观测时刻上库水位。渗漏 量过程线见图2。 ・74・ 刘浩,等:桐柏抽水蓄能电站上库大坝右岸坝肩渗漏分析及处理措施 一∞、IIn一、嘲堰 啪 ㈨ 鲫 ∞ 柏 图1 高程388,O0 m渗水点及水位观测孔平面图 _■■一流量 1 1 上库水位 00 !, 一。 l ,!.,_.一~.。 /,- ‘ .’1.~、 , 、_ ’ _ __ - -_-…● oo ,r J I- ’r .I,, .f, 。, 2013—03—21 / l 00目 r I // ./ 1. 入 l /r 2013一O3—28 | I— 2013—0 o0 \ J r oo o0 20l3—03—07 2013一O3—14 日期 图2渗水点渗漏量过程线图 由图2可知,右岸坝肩388.00 m高程渗水点渗漏量同 源,2013年9月22—26日分别在早晨高水位及傍晚低 上库水位具有较好的相关性,上库水位较高时,渗漏量也 较大;上库水位较低时,渗漏量随之减小。当上库水位低 于392.00 m时,坝后坡渗水量较小有时甚至无渗水现象。 为进一步查清右岸坝肩388.00 m高程渗水点的来 水位时采用电测水位计人工观测右岸坝肩及坝顶新增测孔 YUPZ1~YUPZ3孔内水位,同时记录观测时刻上库水位, 地下水位孔过程线见图3。该时段内,采用自动化观测的 原坝基水位孔JUP1、JUP2水位过程线见图4。 ・75・ 刘浩,等:桐柏抽水蓄能电站上库大坝右岸坝肩渗漏分析及处理措施 ,’ -■…一| ●…■_ } -—__■_■_,, _; 一 皇--- ‘ l¨ — j 2013—09—24 2013—09—2S 日期 图3 新增地下水位孔过程线图 一上库水位 410.0O 400.O0 #390.O0 萋3 8o.O0 370.0O 给. /.\_ L/。 ● /\_ /\- ● ● ● 360O0 4 5 6 【 I 8 9 10 11 12 13 l l4 l5 16 17 I 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 日期 图4 2013年9月原坝基水位孔JUP1、JUP2水位过程线图 由图3、图4可知,YUPZ1、YUPZ3孔内水位与上库 防渗工程于2014年9月27日开工,2014年l2月l5 水位相关性较好,变化趋势与上库水位基本一致。位于渗 水点右侧的YUPZ2孔内水位变幅较小,与上库水位相关性 不明显。原坝基测压管JUPI、JUP2水位较低,与上库水位 亦无相关性。 日竣工。共完成灌浆孔147个,布设检查孔l5个,共进行 了压水试验59段次,接触段和基岩透水均小于3.0o Lu。各 孔段透水率均满足设计防渗要求。 渗灌浆施工的实施验证了右岸坝基节理较为发育,节 理性质剪切闭合居多,透水性较强,进行帷幕灌浆处理是 必要的。从监测数据来看,2014年lO月2O日~11月6 日388.O0 m高程渗水量基本维持在48~53 mL/s,11月7 日至工程完工已基本无渗水量,说明防渗帷幕已形成,处 理效果较好。 3.3渗漏原因 2005年3月原电站水库改建为抽水蓄能电站上库后, 主坝右岸及坝基未做灌浆处理。由补充勘探资料可知,右 岸坝肩岩体芯存在破碎带及强透水带。监测资料分析也进 一步验证右坝肩渗水与上库水位有密切联系。 因此初步判断受裂隙发育影响,右岸坝肩存在渗漏通 道。随着水库多年运行,水位频繁涨落,坝肩岩体裂隙逐 年被冲蚀发展,右坝肩下游局部坝体填筑土中细砂含量较 5结语 通过地质补勘分析和渗流监测资料分析,提出了右岸 高,渗漏通道逐渐被贯通,进而导致坝后渗水量逐渐增大。 坝肩渗流发生原因,采取了“库岸帷幕灌浆+坝基帷幕灌浆” 防渗补强措施。从监测成果看,防渗加固取得了较好的效果, 可供类似工程借鉴。 4工程处理措施及处理效果 针对上库主坝右岸下游渗水的问题,参考类似工程, 设计采用“库岸帷幕灌浆+坝基帷幕灌浆”的防渗处理方 案 ]。布置库岸帷幕1~2排,沿上库环库公路方向延伸 参考文献: [1]董鹏.石头河水库大坝右坝肩渗漏分析及防渗加固措施[J]. 水利与建筑工程学报,2004,2(1):59—61. 绕过右坝肩山包,向下深入强透水带及相对隔水层(g≤ 3.O0 Lu)以下5.O0 m;右坝肩坝基帷幕灌浆向下深入相对 隔水层( ≤3.O0Lu)以下5.O0111,向上深入坝体O.50111, [2]刘加海,付彦,杨名玖.红兴水库渗漏分析及防渗处理方案研 究[J].水利水电技术,2006,37(5):107—109. [3]罗炜华,陈星.富阳市裘家坞水库大坝渗漏原因分析[J].浙 江水利科技,2010(4):29—33. 孔距1.50 m,单排孔。库岸帷幕灌浆与右坝肩坝基帷幕相接, 沿上库环库公路方向延伸绕过右坝肩山包。 ・(责任编辑 姚小槐) 76・