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国内盾构隧道工程事故案例分析概要

来源:一二三四网
国内盾构隧道工程事故案例分析概要

第一篇:国内盾构隧道工程事故案例分析概要

国内TBM、盾构隧道工程事故案例分析

在盾体支护下进行地下工程暗挖施工,不受地面交通、河道、航运、潮汐、季节、气候等条件的影响,能较经济合理地保证隧道安全施工。盾构的推进、出土、衬砌拼装等可实行自动化、智能化和施工远程控制信息化,掘进速度较快,施工劳动强度较低。但在施工过程中人机交错的特征十分明显,特别是在衬砌、运输、拼装、机械安装等环节工艺复杂,较易出现起重伤害、电瓶车伤人、机械伤害、高处坠落等多种事故,且在饱和含水的松软地层中施工,地表沉陷风险极大。

一、盾构进出洞阶段发生的安全事故

盾构进出洞都存在相当大的危险性。整个施工作业环境处于一个整体的动态之中,蕴藏着土体坍塌、起重伤害、高处坠落、物体打击等多种事故发生的可能。

南京地铁盾构进洞事故 1、工程概况

南京某区问隧道为单圆盾构施工,采用I 台土压平衡式盾构从区间右线始发,到站后吊出转运至始发站,从该站左线二次始发,到站后吊出、解体,完成区间盾构施工。该区间属长江低漫滩地貌,地势较为平坦,场地地层呈二元结构,上部主要以淤泥质粉质粘土为主,下部以粉土和粉细砂为主,赋存于粘性土中的地下水类型为空隙潜水,赋存于砂性土中的地下水具一定的承

压性,深部承压含水层中的地下水与长江及外秦淮河有一定的水力联系。到达端盾构穿越地层主要为中密、局部稍密粉土,上部局部为流塑状淤泥质粉质粘土,端头井6m采用高压旋喷桩配合三轴搅拌桩加固土体。

2、事故经过

在盾构进洞即将到站时,盾构刀盘顶上地连墙外侧,人工开始破

除钢筋,操作人员转动刀盘,方便割除钢筋,下部保护层破碎,刀盘下部突然出现较大的漏水漏砂点,并且迅速发展、扩大,瞬时涌水涌砂量约为260m3/h,十分钟后盾尾急剧沉降,隧道内同部管片角部及螺栓部位产生裂缝,洞内作业人员迅速调集方木及木楔,对车架与管片紧邻部位进行加固,控制管片进一步变形。仅不到一小时,到达段地表产生陷坑,随之继续沉陷。所幸无人员伤亡,抢险小组决定采取封堵洞门方案。

二、盾构作业阶段发生的安全事故

盾构作业阶段人机交错的特征十分明显,起重伤害、电瓶车伤人、机械伤害、高处坠落等多种事故发生的可能,始终贯穿着施工的全过程。

1、管片堆场事故

事故经过:涂料工朱××在管片堆场两管片堆放点的缝隙中,进行施工作业,龙门吊吊运司机在没有起重挂钩工指挥的情况下,吊运管片。在吊运过程中,未发现朱××在管片的侧方,由于管片是斜向起吊,在起吊中管片晃动,使朱××头部和另一块挤压,脑部严重受伤,送医院抢救无效,死亡。

事故原因:

1、管片堆放未按规定的距离留出开档,间隙距离不够,堆放太高,使龙门吊司机看不见缝隙中的施工人员。

2、吊运时无起重指挥工,吊运时钢丝绳斜吊。 3、涂料工朱××自我保护意识差,未能选择正确站位。 2、垂直运输事故

事故经过:上海地铁二号线静安寺工地1997年10月25日晚21时许,施工单位所属盾构推进四队,第三小队正值夜班。

夜班共11名人员在小队长倪汉熹的带领下,9名人员(电瓶车司机、盾构司机、拼装工、测量工、挂钩工)在井下进行盾构推进施工,2名人员(龙门吊司机吴立名、挂钩工王德民)在地面作业。在吊运4块砼管片作业后,龙门吊司机吴立名发现吊运龙门吊5吨副钩有一侧倾斜现象,此时井下正要推进出土,于是停用副钩。改用15吨主钩吊

运4箱积土,直至23时50分许,吊运428环推进出碴斗,在吊运到第6箱时,15吨主钩穿插吊运管片一块,以保证第428环的成环拼装作业。

到26日凌晨1时左右仍用龙门吊15吨主钩吊运2块管片,到2时左右,第429环2箱出碴斗运至井底下,龙门吊作业人员随即用15吨主钩吊运碴斗。2时55分时,15吨主钩准备吊运第6箱出碴斗,当主钩下放至距井底4米时,龙门吊司机吴立名突然发现悬在空中的龙门吊5吨副钩向下坠落(坠落高度约17米),当即他向下大叫,但为时已晚,5吨副钩已坠落击中井下电瓶车司机沈艺兼挂钩工沈艺头部及身体,当即死亡。

事故原因:

直接原因:起重设备有缺陷

1、龙门吊副钩无防钢丝绳跳槽及跳槽后的机械保险保护装置 2、龙门吊副钩动滑轮,轮缘破损后堆焊高度不够 3、龙门吊平衡轮锈蚀卡阻不起作用

以上三条是造成龙门吊副钩动滑轮钢丝绳跳槽,下坠的直接原因。 间接原因:

1、龙门吊在验收检测过程中,尚未检验出动滑轮缺损的焊补和间隙过等设备上的缺陷。

2、龙门吊使用时,对5吨副钩倾斜的设备缺陷,未及时认 真采取有效的整改措施。 3、水平运输事故 事故经过:

上海地铁二号线陆家嘴--东昌路区间隧道1998年3月19日晚,宝建405市政工程队,对东昌路车辆段进行正常的清理施工。至21时许,由于要清理车辆段轨道下的污泥,电瓶车司机(带班人)蔡建华把电瓶车前的拌浆车和电瓶车车后的二节平板车连接后,拖拉出车辆段。在启动电瓶车时,未打铃警示,车辆慢行至4米时,突然听见人员叫喊,电瓶车司机蔡建华立即刹车,下车后,发现在电瓶车左侧的民工方正飞已倒在轨道与砼结构墙夹墙的地上。事故发生后,事故单位立即将伤员送往医院救护

事故原因:

1、电瓶车司机(带班人)蔡建华,在启动车辆前,未打铃,叫喊、警示,未注意周围人员变动,站位情况是,是发生这起事

故的主要原因。

2、结构框梁上堆放电瓶箱,导致机车轨道和框梁之间的距离减小,也是发生事故的主要原因之一。

3、方正飞是新进单位的民工,虽然经过安全教育,不熟悉隧道环境,自我保护意识差。不能正确站位,站立在夹缝死角未能避让,是事故发生的主要原因。

4、台车段交叉施工事故 事故经过:

上海地铁延伸段延长路~广中路区间隧道台车段2002年3月15日中午11时许。在隧道内台车段,中煤公司机修工钱抑山工作完毕后,在盾构操纵室门口饮水。此时,8T电瓶车运输两块管片行驶至车架内,用双轨梁吊运装卸一块管片后,退出双轨梁的下方,钱抑山以为电瓶车已经驶出台车段,故伸头向车架中

间张望,谁知道电瓶车又返回原处,在此过程中,电瓶车上的探头架子,擦碰到了头部,造成钱的耳朵受到伤害,送医院进行救治。

事故原因:

1、原来电瓶车探头的架子未能及时拆除,电瓶车在车架中间距离两边不足5cm,是事故发生的主要原因

2、机修工钱抑山在未能知晓电瓶车动态的情况下,向车架中间张望是事故发生的主要原因

3、电瓶车在退出车架,再次驶入车架的过程中,未能启动警示铃是事故发生的又一重要原因。

5、盾构换刀引起的爆炸事故 事故经过

2008年04月15日傍晚6时15分,广州地铁六号线东湖站至黄花岗站施工现场发生事故,造成2死5伤。前日傍晚6时10分,中铁隧道集团有限公司广州市轨道交通六号线东黄盾构区间,在盾构机开仓作业时,遇不明气体导致伤亡事故,现场作业工人18人已全部撤离

至地面。现场距地面约23米深,作业面进尺2 千米。现证实有2人已死亡.5 人受伤。事故等级定为较大事故。

事故原因

事故发生时,因盾构机掘进速度下降,工人判断是刀盘室内的刀片磨钝了,决定打开刀盘室的仓门检查一下。盾构机因此停

了了下来,两名工程师和两名工人走上前。一般的操作程序是,工人上前打开仓门,并用水管朝刀片上喷水,这样可以将刀片上的泥浆冲干净,也顺便给在掘进过程中发热的刀片降温。接下来,作为技术人员的工程师就要手捋照明灯查看并统计刀片的磨损程度。仓门打开了,一工人拿起水管朝刀片上冲水,另一工人举着灯,把手伸进刀盘室内。按照规定,应该举着防爆灯查看刀片,这种低电压的灯即使坏了也只是灭掠,而不会冒出火花。但工地就只剩下了最后一个防爆灯,而且要碰一碰才能亮。用了几个月后,这个灯也坏了。于是举着一根日光灯的灯管伸进了刀盘室。爆炸几乎就在此时发生了。当时有18人在作业。一声爆炸后,眼前一片尘土。

类似的事故此前也发生过,但未酿成这么严重的后果。据工人介绍,两个多月前,刀盘空被打开换刀片,前天置换了空气没换完,第二天再次将刀盘室内的空气置换出来,但抽风设备只停了中午顿饭的工夫,一名工人下去换刀片时点了根烟,里面的瓦斯就燃烧起来,冲出的火焰将该工人的眉毛都烧焦了。

调查结果

16日,事故调查组委托广州穗监质量安全检测中心对事故现场的余气成分及浓度进行检测。经过从16日中午至17日凌晨间的4次检测,结果显示,盾构机土仓内甲烷、一氧化碳等有害气体严重超标。据此专家初步判断,由于盾构机土仓内聚集了大量甲烷等有害气体,在开仓过程中发生爆燃。

6、地铁隧道施工火灾 事故经过

2009年l月8日11点15 分左右,上海曹杨路地铁II 号线的在建工地发生火灾,现场浓烟滚滚。消防部门出动数十辆消防车赶到现场。事故造成周边部分交通路段拥格。事故现场附近的地铁3 号线并没有

受到火灾影响,仍照常运营。当天下午l时左右,现场火势完全得到控制。该事故己造成l人死亡.6 人受伤。

事故原因

事故发生时,现场正在进行盾构进洞注浆施工后的清理工作,起火原因可能是电器设备线路发生短路引发的。事故发生前几天,施工隧道内曾发生漏水,火灾原因可能是由施工隧道内注浆材料聚氨酶引起的。

7、盾构开仓换刀坍塌事故 事故经过

2014年10月7日,由广东华隧建设股份有限公司承建的南宁地铁1号线7标,在鲁班路站至动物园站区间左线隧道二号联络通道加固区,工人进入盾构端部的土压舱进行换刀作业。21时57分,盾构土压舱发生土体坍塌事故,事故造成1 人死亡、2人失踪。

事故发生地点位于地下20米处,通往人员被困的土舱只有一个通道,目前有一道闸门关闭着,如果贸然打开闸门,泥水势必会冲进隧道,危及抢险救援人员的生命安全,而且还会形成大量的地下泥水流失,极易诱发再次的坍塌,导致路面塌陷及周边的房屋受损等次生灾害。

南宁地铁11日9时35分接到事故情况报告,即赶赴现场组织 抢险救援。公安部门11日下午对现场人员询问调查,事故造成1人死亡、2人失踪。己对相关责任人进行控制。同时,迅速组织武警水电一总队11日16时30分左右采用生命探测,判断塌方体内已无生命迹象。

事故原因

盾构加固区不密实,未能有效止水,导致开仓后高水压引起泥砂冲人土仓,把作业工人埋葬。

三、盾构施工对周边环境的影响

广州地铁盾构施工引起地面沉陷事故 工程概况: 2006年1月某日上午,广州市地铁线某区间盾构施工路面发生沉陷,沉陷区域直径约6米,深度为60厘米,地面是该线地铁单位的一个项目经理部。

事故经过: 发生下陷的路而位于该项目部西侧围墙根下,水泥路面从四周朝路心凹陷,中心处下沉半米多深,路面的围堵受牵引后,墙

壁出现大量裂痕。

事故因地下水流失引起。警方封锁了周边道路,为减少对交通的影响,施工单位在现场启动应急预案。

事故原因: 据专家分析,该地段为地质条件极复杂的断裂带,且上部为回填沙土层,沉陷处地下水丰富。因施工中机器扰动了地层,地下水流失而引起路而局部沉陷。 第二篇:工程事故案例分析[范文]

新世界酒店倒塌事故 事故发生

1986年3月15日,位于新加坡实龙岗路305号的新世界酒店在一分钟内变成一片废墟,事故造成33人死亡、104人受伤,17人获救。新世界酒店处在一座六层高的名为联益大厦(Lian Yak Building)的楼房里,联益大厦的一楼是一家银行和一个10车位的停车场,二楼是一家夜总会,三楼至六楼是拥有67间房的新世界酒店(Hotel New World)。

对于此次事故,新加坡政府于1986年3月22日成立事故调查委员会,查找事故发生的原因,并在此基础上提出预防类似事故的建议。调查委员的报告显示,15年前大楼的设计规划时就已经种下祸根。该次调查也改变了一系列的法律、规范。

事故种子

1966年戴利东、黄鸿林和罗亚秋三人作为信托人替联益地产私人有限公司买下这块1179㎡的土地。黄是联益地产的董事经理,其余二人是联益地产的董事。买下地皮后雇建筑师派斯坦纳(F.J.Pestana)向主管当局递交发展规划申请,经申请者两次撤回申请修改后,主管当局于1967年3月20日批准了申请。批文规定:(1)地下室为21车位停车场;(2)一楼为两个商店店铺和10车位停车场;(3)二楼为餐馆;(4)3楼到6楼为每层16房间的餐馆;(5)平屋顶,上建一电机房。

派斯坦纳的一个制图员名叫梁瑞龙,尽管自1953年就在派斯坦纳的公司做制图员,梁实际上并未经历过正规训练,仅上过理工学院的

制图课程,并且还没有完成。就是这个连制图员资格都不具备的人后来成为了联益大厦实际的建筑师。当时,派斯坦纳因公司效益不佳转到了马来西亚的柔佛新山,梁离开派斯坦纳的公司做制图的散工,大概就在这时候梁与黄认识了,黄让梁给他帮忙。同时,黄雇佣了莱克西马南接替派斯坦纳作为大楼的设计,莱克西马南是位1956年注册的土木工程师,此后由梁做的规划和设计由莱克西马南签字盖章,进行修改设计上报市政当局审批。

同建筑设计一样,联益大厦的结构设计也是由一位没有专业资格的制图员实际进行的。向崇兴(人名)是莱克西马南的制图员,尽管上交的文件上是莱克西马南签字,实际的钢筋混凝土设计计算书和图纸全是由向做的。而相关调查显示,设计计算书有漏算、错算等大量错误,且许多地方与设计图纸不符。

1968年11月,因为遭人投诉与无资格人员共享职业服务收费,莱克西马南被剥夺了职业资格,因此,他再也不能用自己的名义向市政当局递交专业设计文件。黄因此找到了建筑师易宏坤9人名)替代莱克西马南。黄、易和梁约定由黄和梁分享建筑设计费,而梁负责制作、修改设计图纸和工地检查。

大楼施工由Hong Eng Construction Company承担,公司的唯一所有人是洪阿盛(音译人名),他是黄的姻亲。而洪作证时透露黄不过出借了他的名字而已,公司实际所有人是黄自己。整个施工过程中莱克西马南和易都没有对工程进行监督,工地上也没有管理。向或莱克西马南仅在结构上有问题时到工地上去一下,多数时候是向自己去的,莱克西马南只去过一两次。工地上基本是由梁和黄实际监管的。鉴于黄本人也于此次事故中遇难,他本人在事故中的作用已无从得知。

1970年6月,大楼还在建造中,以易的名义向市政当局申请了一系列修改。其中地下室的九根内柱包上砖;一楼的一间商铺建了一间密室。1971年中又申请将一间商铺改为银行。1971年11月底又申请将原设计的两间商铺均转为银行,而这些修改中最不寻常的是为什么要在柱外包上砖,事故后现场发现外包层内还埋上了钢轨,而且有些柱是有混凝土而不是砖包起来的。钢轨由桩台一直延伸到一楼楼板,

顶部还有垫板和螺钉与楼板连接成一个整体。显然这是施工阶段就有的,并且是为承力而设计的。然而却没有任何设计书或施工图说明他们的作用,原设计中屋顶没有水箱,修改后的设计在屋顶安装了一个小水箱。而实际安装的是一个3.7m*2.4m*2.4m的大水箱。

1972年9月22日大楼取得主管当局合格证,准予入住。 除了主管当局保存的设计计算书和图纸外,联益大厦的历史细节很难完整。几个主要当事人中,派斯坦纳、莱克西马南和易都已经过世,黄本人也在事故中遇难。对现存的资料调查发现:

(1)有地下室墙的结构施工图,但没有发现设计计算书; (2)仅有229mm+457mm和229mm*610mm两种柱的设计计算,实际还有其他尺寸的柱子;(3)只有229mm*610mm一个尺寸梁的计算,实际有其他尺寸的梁;

(4)设计书只有9桩桩台的设计,实际还有2桩、3桩、4桩和6桩等多种桩台,桩台设计没有进行钢筋锚固长度、抗弯、抗剪和抗冲切计算;(5)设计屋面板有114mm/127mm和152mm等多种板厚,实际图纸只有100mm一种板厚;(6)计算书和施工图还有多处出入,小尺寸的梁、板施工图的配筋少于计算书给出的配筋。

因此,除了交给市政当局的计算书外,应该还有一套计算书存在。除计算书与施工图纸不符合外,施工图本身也不清楚、遗漏或矛盾。

桩基础施工结束后没有进行桩压测试。事故后调查发现,25号承台明显是两次不同施工浇筑的,两次浇筑间还有粘土和木渣,较大的一部分承台是斜的,外层混凝土内埋有钢轨,柱脚与柱群不同心,承台下有11根桩而不是设计的9根桩。据此可以判断,多余的桩,承台和外包钢轨是因为某种原因在施工阶段后期加上去的。检查其他三个承台也有同样的问题,只是没有25号承台偏心那么严重。对14、24、25和26号承台的检查发现,承台的施工与图纸不符,尺寸不对,配筋少了25%,柱脚偏心,施工质量差,有的地方有进行二次浇筑的痕迹。

1974年5月公用局在检查防火设施时发现屋顶搭建了一个设计中没有的职工餐厅,并行文要求拆除。虽然有文件显示已经拆除,但有证据显示这个违章搭建实际上直到房子倒塌时都还存在。1976年5月,

屋顶安装了两个热水器储水桶。1978年8、9月房顶了一个空调用冷却塔。1982年3月公用局发现联益大厦外表过于破旧,发文要求其粉刷外墙。而联益则给外墙贴上了瓷砖,据相关估算贴瓷砖给建筑物额外增加总重为50吨。1984年10月,给房子做保温装修,将普通玻璃换为茶色玻璃,并给一些窗户安装石棉板。除此之外,联益大厦还经历了一些重要的一些修缮,如裂缝修缮等。然而,由于缺乏记录,并且主要当事人黄和主要分包商苏清唐均在这次事故中遇难。许多事实都无从得知了。

早在194年,新世界酒店的一位合伙人Pan Ah Pok就发现酒店三楼有些房间墙上出现裂缝。这些裂缝有的1.5m~2m长,有的达2cm宽黄的到报告后仅简单的用水泥将裂缝补上。但六个月之后裂缝又出现了,1976~1979年,二楼也发现裂缝,有的宽达2cm,这些都简单的补上了。以为给酒店做装修的承包商说他多次告诉黄,228,、328和428有雨水从外墙渗漏进来,黄也没有做任何补救。1980年,一位给二楼夜总会做装修的承包商发现二楼至少五根柱上有不同宽度的裂缝,有的柱子表面的抹灰脱落。还有的柱子外面包有砖层。当他告诉黄时,黄要他只管装修,不用管这些,所以他把胶合板钉到柱子上后用塑料贴面做表面装饰。1985年该承包商再给这家夜总会贴墙纸时发现三根柱的胶合板张开了,并有些涨曲。他没有修补这些裂缝,只是简单地将贴面钉上,贴上墙纸。该承包商还发现天花板上漏水,舞台背后墙上有垂直裂缝。他还帮忙修过几次通往后面车库的门,门框总是弯曲变形。面对这些问题完全没有采取任何措施。1983年夜总会的看门人报告发现银行门口路上一道宽达25cm的裂缝,结果他挨了一顿批,这道裂缝也一直留在那里没有做任何处理。19886年三月14日下午五点半夜总会的妈咪来到夜总会,有人告诉她祈祷房内传出开裂的声音,柱子外包的模板裂开了。7点30分她发现裂缝更宽了。她告诉夜总会经理,经理又告诉黄,黄说没事,是新安装的空调冷却塔造成的。当天下午六点夜总会歌手从化妆室出来时也听到了26号柱传来开裂声。7点15分她返回化妆室时发现门被卡住打不开了,只能叫经理帮忙。7点30分另一个歌手在化妆时安装在32号柱上的镜子

突然破裂。其他人也反映这整个夜晚都能听到26号柱上传来的开裂声。当晚11点45分外面有人听到楼上有窗户玻璃掉落的声音。

被告知26号柱和32号柱的开裂声后,黄当晚九点来到现场。他找人用木条支撑着两根柱。支撑的一端在地板上,另一端顶在天花板上斜撑着。

15日,住三楼的一位房客清晨五点听到一声很大的声音,上午11点左右房间的浴缸突然爆破,大量抹灰和混凝土从天花板上落下,9点30分两名负责4、5、6楼房间的工人发现他们做完408和510房间卫生后房间的门关不上了,408房间墙上也出现了以前没有的斜裂纹。在三楼的酒店前台说上午10点45分听到一声巨响,在一楼的银行职员在十点左右听到远处传来闷响,感到了一些震动。另一位职员听说后面 停车场有柱子的抹灰落下来,他赶紧出去将自己的车停到地下车库。在外面他看到黄正指挥人用木条支撑30号柱。当他在11:45左右返回银行是,银行天花板突然打开,整个向下塌下来。

上午9:45酒店一名服务生正在同大楼保安讲话时听到一声巨响,检查之下发现一楼车库的30号柱顶部四面都裂开了,混凝土渣下落,钢筋都能看见了。黄让他和保安的儿子到旁边一个工地搬几根木头来顶,他们搬了一根4~5m长的方木过来顶上,黄要他们再去搬,黄自己则回酒店内同应招前来的承包商谈话。他们搬了另一根方木回来的路上听到一声雷鸣般的巨响,整个大楼倒塌了。

事件结论及后续发展

相关调查表明,结构设计强度不足;施工质量差,多出与施工图纸严重不符;使用过程中施加了额外荷载;在使用过程中多次出现破坏迹象时没采取任何补救措施,最终导致大楼倒塌的惨剧。15年时间证明了一系列的严重错误。

根据现有资料按英国相关规范CP110分析,结构强度严重不足,有些柱的安全系数低于1.在荷载方面,约22吨的屋顶水箱,22吨的银行密室和53吨的外墙贴面和保温装修是原设计中没有的。对于常设计的结构来讲,这些额外荷载并不算大,面对一个强度严重不足的 结构,这就无疑是百上加斤了。那么,联益大厦为什么能存在15年?这

可能由于这样几个原因:

(1)CP110取混凝土抗压强度为立方强度的0.67倍,而实际上这个值会高一些;(2)框架间的填充墙能够帮助承担一些荷载;

(3)钢筋的设计强度为250N/mm²,而实际强度会高一些;(4)设计荷载并不是长期作用在结构上的。尽管有这么多的因素,15年后房子还是倒塌了。

调查委员会认为该大楼的设计,承包商的选择、结构的施工和结构的使用维护等四个

方面都存在严重不足。而且这些方面不仅对于本案例,而且对于所有建筑物,尤其是小型建筑物的安全具有普遍意义。因此,今后应该从这四个方面加强监管,以避免类似惨案的发生。调查委员会的建议主要包括:

(1)在设计阶段,所有的设计方案和计算必须经当局指派的独立注册工程师审核;(2)设立施工公司评级制度,某一级别公司不能承建超出其级别允许的工程;(3)加强施工过程的监控,重要工程必须有全日的监理工程师,一般工程必须有工地建工。要有完整的施工、检验、试验记录,关键项目埋封48小时前需通知当局派人验查,实行重要项目临时抽检制度等;(4)除了强化已有的改变用途、装修、改建等的报批审核制度外,一个重大的变化是建筑的周期性检查制度。所有建筑物,除了纯粹用于居住的私人住宅外,每五年要进行一次强制性的结构检验 1989年新加坡建筑管制法令生效,采用了委员会大部分的建议。

经验与教训

正如事故调查委员会所指出的,对于大型工程项目,因为责任重大、后果严重,类似的错误和疏忽发生的几率可能要低得多。因为项目小,建筑物的所有者往往在整个建造过程中能起到决定性的作用。而建筑物所有者的经济利益常常会与公众的安全利益相冲突,这就使得政府监管和工程师严守职业道德变得格外重要。类似的建设事故相信没少在我们周围发生,而且有许多正在发生。一个能站立15年的建筑物也不一定是一个安全的建筑物。对于广大土木工程专业的学生乃

至工程师来说,这是一个需要我们谨记深思的案例。这个事件是新加坡土木工程史上的一个标志性事件,以该事件为契机,一系列的法规制度、培训改革被引入或加强,使得新加坡土木工程的监管和实践水平上一个新台阶。

第三篇:【行业分析】隧道盾构掘进机报告

隧道盾构掘进机免费报告-我国隧道盾构掘进机技术的发展 现状

盾构掘进机是一种隧道掘进的专用工程机械,现代盾构掘进机集机、电、液、传感、信息技术于一体,具有开挖切削土体、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能。盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电隧道工程。

我国的盾构掘进机制造和应用始于1963年,上海隧道工程公司结合上海软土地层对盾构

掘进机、预制钢混凝土衬砌、隧道掘进施工参数、隧道接缝防水进行了系统的试验研究。研制了1台直径4.2m的手掘式盾构进行浅埋和深埋隧道掘进试验,隧道掘进长度68m。

1965年,由上海隧道工程设计院设计、江南造船厂制造的2台直径5.8m的网格挤压型盾构掘进机,掘进了2条地铁区间隧道,掘进总长度1200m。

1966年,上海打浦路越江公路隧道工程主隧道采用由上海隧道工程设计院设计、江南造船厂制造的我国第一台直径10.2m超大型网格挤压盾构掘进机施工,辅以气压稳定开挖面,在黄浦江底顺利掘进隧道,掘进总长度1322m。70年代,采用1台直径3.6m和2台直径4.3m的网格挤压型盾构,在上海金山石化总厂建设1条污水排放隧道和2条引水隧道,掘进了3926m海底隧道,并首创了垂直顶升法建筑取排水口的新技术。

1980年,上海市进行了地铁1号线试验段施工,研制了一台直径6.41m的刀盘式盾构掘进机,后改为网格挤压型盾构掘进机,在淤泥质粘土地层中掘进隧道1230m。

1985年,上海延安东路越江隧道工程1476m圆形主隧道采用上

海隧道股份设计、江南造船厂制造的直径11.3m网格型水力机械出土盾构掘进机。

1987年上海隧道股份研制成功了我国第一台φ4.35m加泥式土压平衡盾构掘进机,用于市南站过江电缆隧道工程,穿越黄浦江底粉砂层,掘进长度583m,技术成果达到80年代国际先进水平,并获得1990年国家科技进步一等奖。1990年,上海地铁1号线工程全线开工,18km区间隧道采用7台由法国FCB公司、上海隧道股份、上海隧道工程设计院、沪东造船厂联合制造的φ6.34m土压平衡盾构掘进机。每台盾构月掘进200m以上,地表沉降控制达+1~-3cm。1996年,上海地铁2号线再次使用原7台土压盾构,并又从法国FMT公司引进2台土压平衡盾构,掘进24km区间隧道。上海地铁2号线的10号盾构为上海隧道公司自行设计制造。

90年代,上海隧道工程股份有限公司自行设计制造了6台φ3.8~6.34m土压平衡盾构,用于地铁隧道、取排水隧道、电缆隧道等,掘进总长度约10km。在90年代中,直径1.5~3.0m的顶管工程也采用了小刀盘和大刀盘的土压平衡顶管机,在上海地区使用了10余台,掘进管道约20km。1998年,上海黄浦江观光隧道工程购买国外二手φ7.65m铰接式土压平衡盾构,经修复后掘进机性能良好,顺利掘进隧道644m。

1996年,上海延安东路隧道南线工程1300m圆形主隧道采用从日本引进的φ11.22m泥水加压平衡盾构掘进机施工。

1998年,上海隧道股份成功研制国内第1台φ2.2m泥水加压平衡顶管机,用于上海污水治理二期过江倒虹管工程,顶进1220m。1999年5月,上海隧道股份研制成功国内第1台3.8m×3.8m矩形组合刀盘式土压平衡顶管机,在浦东陆家嘴地铁车站掘进120m,建成2条过街人行地道。

2000年2月,广州地铁2号线海珠广场至江南新村区间隧道采用上海隧道股份改制的2台φ6.14m复合型土压平衡盾构,在珠江底风化岩地层中掘进。

网格挤压式盾构掘进机的应用

1965年6月,上海地铁60工程区间隧道采用由隧道工程设计院设计、江南造船厂制造的2台φ5.8m网格挤压型盾构施工,总推力为3.724×104kN。隧道覆土约12m,掘进长度2×600m。盾构推进穿越的建筑物和地下管线均未受影响。1967年7月,地铁试验工程完成,这是我国首次采用盾构掘进机施工地铁隧道。1967年3月,上海打浦路越江公路隧道采用φ10.2m网格挤压型盾构,掘进总长1324m。盾构总推力达7.84×104kN。盾构穿越地面以下深度为17~30m的淤泥质粘土层和粉砂层,在岸边段采用降水全出土、气压全出土和局部挤压方法施工,在江中段采用全气压局部挤压出土法施工。

1970年以来,上海又用网格挤压盾构在长江边和海边建成了6条φ3.6~4.3m的排水及引水隧道。北京、江苏、浙江、福建等省市也用盾构法建造了各种不同用途的小直径隧道。

1983年,上海建设第2条黄浦江越江公路隧道一延安东路隧道。1476m圆形主隧道采用盾构掘进施工,其中500m穿越黄浦江底,500m穿越市中心区建筑密集群。为提高掘进速度和确保隧道沿线的构筑物安全,上海隧道公司自行设计研制了φ11.3m网格型水力出土盾构,这是在网格挤压型盾构基础上发展起来的新颖掘进机。网格上布有30扇可开启和关

第四篇:铁路隧道塌方事故案例分析

隧道塌方事故案例分析

洛湛铁路(茂名段)古榄隧道7.15坍塌一般事故 一、工程及事故概况

洛湛铁路(茂名段)古榄隧道进口里程为DMK480+725,出口里程为DMK484+295,全长3570米。建设单位为广铁集团公司,施工单位为中铁**局,设计单位为铁道第**设计院,监理单位为广东**监理公司。当时进口掌子面施工里程为DMK481+181,仰拱及仰拱填充里程为DMK481+150,二衬里程为DMK481+105。塌方中心里程约DMK481+150,离进口洞门425米,围岩为V级,涌水量大。

洛湛铁路(茂名段)古榄隧道于2008年7月15日晚19:30时,开挖DMK481+150~+155段5米仰拱时,仰拱基坑基本开挖到位,

挖机已退到DMK481+148填充面上对上述段进行清底作业。当时掌子面处于停工状态,无人作业,仰拱开挖现场只有领班1人,汽车司机1人,挖掘机司机1人。22:35时在没有明显征兆的情况下,隧道左侧边墙突然发生掉块,随即洞内发生大面积坍塌,立刻将DMK481+148里程前后完全掩埋。供电线路瞬间受损,隧道洞内一片漆黑。现场领班郭朝华快速跑向洞口方向,汽车司机杨正林驾车幸运地安全撤出危险地段。挖掘机司机陈其宝,正在挖掘机驾驶室内操作,不幸困在坍塌体内。事故发生后,现场及时组织了紧急搜救。由于塌方体极不稳定,救援工作异常艰难,抢救作业面多次发生险情。为保障抢救人员的安全,经抢险指挥部决定于7月23日停止对被困挖掘机司机的搜救,由设计单位出具加固处理设计方案后,再由施工单位对塌方段按设计方案进行处理,并进一步调查事故原因和搜寻被困人员。

古榄隧道DMK481+150~+155塌方段围岩地质情况,揭示围岩为强风化砂岩夹页岩,局部为全风化,岩体破碎,裂隙纵横交错,层理产状不规则,岩层风化严重,多数呈软弱夹层产出,局部岩层层理接近水平状,岩体裂隙水和孔隙水丰富,受裂隙水和地表水渗透后,岩体自稳性差。

二、塌方段原因分析

针对DMK481+150~+155产生塌方事故发生的原因 1、主观原因分析:

(1)对新奥法理论认识不足:A如下台阶施工到仰拱施作时间间隔过长,达50天间,在软弱破碎围岩地段,使断面及早闭合,以有效地发挥支护体系的作用,保证隧道的稳定性,在实施中未能认识到早封闭的作用。B强支护方面,原材料粗骨料5~10MM碎石含泥量偏高现象时有出现,不能保证初支砼强度,格栅钢架间距过大,格栅钢架连接角钢厚度不能满足设计厚度要求,砂浆系统或锁脚锚杆未能形成有效单元整体,节点角钢厚度不足,刚度达不到承受钢架整体受力要求,角钢变形扭曲等现象造成锚杆,格栅钢架,喷射初支砼等未能发挥支护抗力,支护结构与围岩未能粘结紧密,两者共同工作,形成无弯矩结构,隧道围岩形成塑性滑移楔体,造成支护结构的剪力破坏,强支护形同画在

图纸上,落实在施工方案上,实施中大大缩水。C勤量测在实际施工中,未能按规定时间、规定频率、固定专业人员进行量测,持久操作,信息未能及时反馈,导致施工指导失误,预防措施不力而造成塌方。

(2)采用施工方法和措施不当:施工中存在施工方法与地质条件不相适应,地质条件发生变化,没有及时改变施工方法;如在V类围岩中未能采用三台阶开挖,上、下台阶未能短掘进,仰拱及时紧跟施作,下台阶在裂隙水极其丰富的围岩中,采用两侧错开拉槽开挖支护施工,后松土回填二侧,初支底脚形成蓄水池,长时渗透围岩,软化围岩基脚,当开挖仰拱时,初期支护抗力小于破碎围岩承压力时,围岩急剧变形引起塌方。

(3)施工工艺操作欠规范,如施工过程中存在的格栅钢架连接钢筋焊接不饱满,焊缝长度不能满足规范要求,钢架底托槽钢未能按照设计施作,上、下台阶初支砼结合处围岩泥土未能清除彻底,结合处初支砼出现夹层带,侧压应力过大等工艺操作不符合施工技术规范要求,也是引起塌方的内在因素。

(4)DMK481+150~+155段为强风化砂岩夹页岩,局部为全风化,岩体破碎,裂隙纵横交错,层理产状不规则,岩层风化严重,多数呈软弱夹层产出,局部岩层层理接近裂隙块状结构,整体性差,初期支护未早封闭,形成整体刚体结构。

(5)近期连降暴雨,6月1日~7月15日,暴雨20天,中到大雨12天,总降雨量623.8毫米,受雨季强降雨水渗透作用影响,地表水沿裂隙通道渗透,使拱部围岩受侵蚀,软弱夹层软化,强度降低,造成隧道初支背后水土压力增加,围岩力学性降低,自稳性差。

(6)DMK481+150~+330段最大埋深约41.6 m,最小埋深约为9.7 m,右侧径向最小埋深为平均21.6 m,较浅,加之地表山体陡峻,由隧道塌方顶部可见,偏压段也是诱发塌方处渗透地表水因素而导至塌方。

2、客观原因分析:

(1)施工监控管理不到位,质量意识,安全意识不强也是造成塌方的另一个重要原因,常存在的施工质量问题锁脚锚杆未按照设计数量施

作,锚杆砂浆不饱满或强度尤其早期强度不足;喷砼强度厚度达不到设计要求;钢支撑未完全由喷射砼包围密实或钢支撑与围岩之间存在空隙及钢支撑未置于稳定坚固的基础上等.以上质量问题直接造成支护抗力未达到设计要求或围岩未粘结紧密使无弯矩结构产生弯矩而导致塌方。

(2)现场监理工作不到位,少数监理人员有消极思想,管不住,管不了就放弃的错误思想,任凭作业队我行我素施工。

(3)以上原因分析认为,认为造成事态的主要原因是客观原因造成的。

三、事故措施

1、认真进行事故分析。7月24日,指挥部召集中铁**局、M1标项目部、广东**监理公司及其JL1标监理部、铁**院、铁**院洛湛项目部负责人及指挥部全体人员开会。要求施工单位从设备、管理和技术人员的投入与投标承诺的兑现、安全质量保证体系、管理制度、施工组织、工艺和作业指导书、图纸审核和技术交底、原材料进场检验与试验、混凝土施工配合比、隧道开挖施工过程的管理与质量安全、控制、隧道初期支护钢架的加工、安装与喷射混凝土施工、“三检制度”的执行、混凝土的养护与试验、监测、连续强降雨异常天气情况下的应急措施等方面进行反思分析;要求监理单位从公司对监理部的管理体制与考核,投入的人员、设备与投标承诺的兑现情况,工点监理人员的资历与工程的相符性,对施工单位的安全质量保证体系的检查,平行检验、见证检查、旁站、隐蔽检查,问题整改的督促落实情况等方面进行反思分析。通过认真、深刻的分析,找出事故发生的原因,确定各单位应承担的责任,制定整改措施。

2、加强现场监督整改。指挥部由副指挥长***、工程部长***、主管工程师***等组成工作组,进驻古榄隧道工地,督促和监督施工单位整改存在的问题、严格按照规范进行施工,同时督促监理单位严格履行监理职责。并准备在M1标古缆隧道工地设置长期的工作小组进行盯控,直至工程完成。

3、组织参观学习。指挥部立即组织各施工单位项目部和作业队负责人参观中铁**局施工的立新隧道。

4、完善有关管理办法。指挥部立即完善和落实内部各岗位的安全责任,制定并公布本段安全、质量管理考核办法、监理工作考核办法,将考核细化到各工点、工区、工序。

5、加大考核力度。指挥部与各施工、监理单位补充完善施工合同中有关安全、质量考核兑现条款,加大考核力度,签订工程建设包保责任状,实行风险抵押金制度,订立安全、质量责任状。

6、加强指挥部力量,增加安质部和工程部人员。向集团领导请示,请求调配隧道专业人员;指挥部已从综合部调1人到安质部,使安质部人员从3人增加到4人,最后调整到5人。

7、要求M1标项目部尽快完成人员调整,调整、完善施工组织方案,并将调整后的方案报往起上级审批后上报指挥部;完善有关制度和安全质量保证体系,确保人员、设备、材料的投入,强化对作业队的控制,真正做到管理标准化、作业标准化。中铁**局要对M1标全标段进行安全质量隐患排查,建立隐患登记台帐,制定整改方案,落实整改责任,限期进行整改治理,并将整改方案

四、责任处理

1、由于施工单位中铁**局洛湛铁路M1标项目部未严格兑现合同造成事故,给予扣款20万元,同时建议中铁**局对相关责任人进行罚款,同意中铁**局**公司撤换M1标项目经理的报告。

2、由于监理单位广东**监理公司洛湛铁路JL1标监理部未严格兑现合同造成事故给予扣款5万元,同时建议广东**监理公司对相关责任人进行罚款,对该工点的监理给予开除。3、7月份指挥部全体人员扣减月度生产奖30%,并再对指挥长、书记扣月度生产奖2500元,副指挥长、总工扣2200元;副总工程师扣2000元,工程部、安质部部长及主管工程师分别扣2500元和2100元。

4、至艺监理公司JL1标监理部要对现有人员进行清理,对不合格人员予以清退;配齐人员和设备,保证人员素质;强化监理检查手段;对全标段进行安全质量排查,限期整改,并将整改结果报指挥部。至艺监理公司要对有关责任人进行严肃处理,并将处理结果在其公司内通报,同时抄报指挥部。

5、全线各参见单位要认真吸取7.15事故教训,举一反三,采取有力措施,加强力量、加强管理,严格按设计、规范施工,防止事故的发生。

第五篇:盾构法隧道施工

盾构法隧道施工 Shield tunnel construction 摘要:盾构法隧道施工在地铁建设中应用最为广泛。在实施盾构法隧道施工工作应熟悉和掌握施工质量监控重点,从而保证工程质量。盾构法施工的内容包括盾构的始发和到达、盾构的掘进、衬砌、压浆和防水等。

关键字:盾构法施工 一:盾构的始发和到达 1.1始发竖井 始发竖井的任务是为盾构机出发提供场所,用于盾构机的固定、组装及设置附属设备,如反力座、引人线等;与此同时,也作为盾构机掘进中出碴、掘进物资器材供应的基地。因此,始发竖井的周围是盾构施工基地,必须要有搁置出碴设备、起重设备、管片储存、输变电设备、回填注浆设施和物资器材的场地。

1.2到达竖井

两条盾构隧道的连接方式有到达竖井连接方式和盾构机与盾构机在地下对接的方式。其中,地下对接方式是在特殊情况下采用,例如连接段在海中难以建造竖井,或者没有场地不能设置竖井等。但在正常情况下一般都以到达竖井连接。

1.3盾构机拼装

盾构在拼装前,先在拼装室底部铺设50cm厚的混凝土垫层,其表面与盾构外表面相适应,在垫层内埋设钢轨,轨顶伸出垫层约5cm,可作为盾构推进时的导向轨,并能防止盾构旋转。若拼装室将来要作他用,则垫层将凿除,费工费时。此时可改用由型钢拼装的盾构支撑平台,其上亦需要有导向和防止旋转的装置。由于起重设备和运输条件的限制,通常将盾构机拆成切口环、支承环、盾尾三节运到工地,然后用起重机将其逐一放入井下的垫层或支承平台上。切口环与支承环用螺栓连接成整体,并在螺栓连接面外圈加薄层电焊,以保持其密封性。盾尾与支承环之间则采用对接焊连接。

1.4盾构机的始发

盾构机的始发是指利用临时拼装管片等承受反作用力的设备,将盾构机从始发口进入地层,沿所定的线路方向掘进的一系列施工作。根据临时拆除方法和防止开挖面地层坍塌方法的不同,施工方法有以下的几种。

第1种方法,使开挖面地层能够自稳,再将盾构机贯入自稳的开挖面。一般是通过化学注浆、高压喷射注浆、冻结施工法等来加固开挖面地层,或向始发竖井压气,平衡开挖面的地下水、土压力,使地层自稳。

第2种方法,利用挡土墙防止开挖面崩塌,让盾构机开始掘进。这种方法有两种,一种是将始发竖井的挡土墙做成双层,以防止内层挡土墙拆除时开挖面崩塌,盾构机向前推进,到达开挖面地层后,起吊盾构机前方的外层挡土墙,盾构机开始开挖;另一种是在始发竖井的近旁再挖一个竖井,盾构机从该竖井内向前推进,在回填后开始开挖。

1.5盾构机的达到

盾构机的到达是指在稳定地层的同时,将盾构机沿所定路线推进到竖井边,然后从预先准备好的大开口处将盾构机拉进竖井内,或推进到到达墙的指定位置后停下等待的一系列作业。

施工方法有两种,一种是盾构机到达后拆除到达竖井的挡土墙再推进,另一种是事先拆除挡土墙,再推进到指定位置。

二:盾构的掘进

盾构掘进时必须根据围岩条件,保证工作面的稳定,适当地调整千斤顶的行程和推力,沿所定路线方向准确地进行掘进。掘进时应注意以下问题:

(1)正确地使用千斤顶所需台数和重要的位置,使之产生推力按设计的线路方向行走,并能进行必要的纠偏;

(2)不应使开挖面的稳定受到损害,一般是在开挖后立即推进,或在开挖的同时进行推进。每次推进的距离可为一环衬砌的长度,也可为一环衬砌长度的几分之一,推进速度约为10~20mm/min。衬砌组装完毕后,应立即进行开挖或推进,尽量缩短开挖面的暴露时间;

(3)不应使衬砌等后方结构受到损害,推进时应根据衬砌构件的强度,尽力发挥千斤顶的推力作用。为使每台千斤顶的推力不致过大,最好用全部千斤顶

来产生所需推力。在曲线段、上下坡、修正蛇行等情况下,有时只能使用局部千斤顶,要尽量多增加千斤顶的使用台数。在当采用的推力可能损坏衬砌等后方结构物时,应对衬砌进行加固,或者采取一定的措施。

(4)为使盾构能在计划路线上正确推进、预防偏移、偏转及俯仰现象的发生,盾构隧道施工前,应在地表进行中线及纵断面测量,以便建立施工所必须的基准点。施工时必须精密地把中心线和高程引入竖井中,以便进行施工中的管理测量,使组装的衬砌和盾构在隧道的计划位置上。测量时应注意及早掌握盾构推进与设计位置之间的偏差,随时进行监视,毫不迟疑地修正盾构推进的方向。原则上一日二次左右。测量应考虑与其他工序的关系,力求简化和合理。管片与盾构的相对位置,可以从上下左右千斤顶活塞的差值确定出大致的情况,盾构本身的俯仰、偏移、偏转等可用装在盾构上的垂球、U型管、振子式倾斜仪和经纬仪等进行测量。

三:衬砌、压浆和防水 3.1一次衬砌

在推进完成后,必须迅速地按设计要求完成一次衬砌的施工。一般是在推进完了后将几块管片组成环状,使盾构处于可随时进行下一次的状态。

一次装配式衬砌的施工是依照组装管片的顺序从下部开始逐次收回千斤顶。管片的环向接头一般均错缝拼装。组装前彻底清扫,防止产生错台存有杂物,管片间应互相密贴。注意对管片的保管、运输及在盾尾内进行的安装时,管片的临时放置问题,应防止变形及开裂的出现,防止翻转时损伤防水材料及管片端部。

保持衬砌环的真圆度,对确保隧道断面尺寸,提高施工速度及防水效果,减少地表下沉等甚为重要。除了在组装时要保证真圆度外,在从离开盾尾至注浆材料凝固时止的期间内,应采用真圆度保持设备,确保衬砌环的组装精度是有效的。

紧固和再次紧固螺栓,紧固衬砌接头螺栓必须按规定执行,以不损害组装好的管片为准。由于盾构推进时的推力要传递到相当远的距离,故必须在此推力的影响消失后,进行再次紧固螺栓。

不用螺栓接头的管片有铰接接头的管片,是在环间设置榫头,管片间做成柔软的转向节结构。以错缝拼装及数环间的共同作用来保持稳定,不能用暗榫头对接结构。由于组装是从前方插入,故使推力与隧道方向平行是极为重要的。

3.2回填注浆

采用与围岩条件完全相适合的注浆材料及注浆方法,在盾构推进的同时或其后立即进行注浆,将衬砌背后的空隙全部填实,防止围岩松弛和下沉增加结构的整体性和抗震性

3.3衬砌防水

衬砌防水分为密封、嵌缝、螺栓孔防水三种。

密封是在管片接头表面进行喷涂或粘贴胶条的方法。密封材料的必要特性是:应具有弹性,在盾构千斤顶推力反复作用及衬砌变形上保持防水性能,在承受紧固螺栓的状态下具有均匀性;对衬砌的组装不会产生不良影响;密封材料和衬砌之间需密贴;具有良好的化学稳定性并可适应气候的变化;易于施工等。

螺栓孔防水是在螺栓垫圈及螺栓孔间放入环形衬垫,在紧固螺栓时,此衬垫的一部分产生变形,填满在螺栓孔壁和垫圈表面间形成的空隙中;防止从螺栓孔中漏水。衬垫的材料须具备下述特点:伸缩性良好且不透水、可承受螺栓紧固力、耐久性好等一般使用合成树脂类的环状衬垫,也有时采用尿烷类的具有遇水膨胀特性的衬垫。

嵌缝指预先在管片的内侧边缘留有嵌缝槽,以后用嵌缝材料填塞。嵌缝材料需具有以下特点:具有不透水性;化学稳定性及良好的适应气候变化的性能,在湿润状态下易于施工;良好的伸缩及复原性;硬结时不受水的影响;施工后尽早具有不粘着性,终凝时间短;收缩小等。

3.4二次衬砌

二次衬砌须在一次衬砌、防水、清扫等作业完全结束后进行。依

据设计条件的不同,二次衬砌可用无筋或有筋混凝土浇注,有时也用砂浆、喷射混凝土。浇注二次衬砌时,特别是在拱顶附近填充混凝土极为困难,对此必须注意。必要时应预先备有砂浆管、出气管等,用注入的砂浆等将空隙填实。

二次衬砌施工前,必须紧固管片螺栓,清扫衬砌并对漏水采取止水措施。脱模应在所浇注的混凝土强度达到设计要求时进行。以防过早脱模导致混凝土裂纹等有害影响的发生。达到所需强度的时间,应根据在与现场同一条件下养生的混凝土试件抗压实验确定。脱模后,应进行充分养护。

参考文献张凤祥,朱文华.盾构隧道[M].北京:人民交通出版社,2004

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