您的当前位置:首页正文

活性炭外热式炭化炉烟气管道的技术改造

来源:一二三四网
活性炭外热式炭化炉烟气管道的技术改造 戴俊华(山西同煤集团煤气厂技术科, 山西大同037001) 摘要:将炭化炉炉头两侧与焚烧炉进气口连接 500ram的碳钢管全部换成 750arm,管子内部用耐火特异型砖砌筑,在管道的两端开 两个进风口,焦油等可燃物进入管道后可以高温燃烧,对管道没有任何损坏。管道的合适位置,专门留了三个快开门,每天操作工带 好头盔,打开快开门,用准备好的压缩空气对其中的管道进行吹扫即可,简单易行。 关键词:外热式炭化炉;挥发分管道;技术改造 我国的活性炭产业相对发达,尤其是大同地区,活性炭行 气体从炭化炉上部两侧的管道引出进入到焚烧炉中进行燃烧。 业发展早,具有丰富的活性炭生产经验。大同煤业金鼎活性炭 有限公司建成后,年生产能力将达到10万吨,势必成为活性炭 行业的龙头老大。科技产生效益,通过科技创新降低生产成本、 提高产品质量和研发新品种,可以提升公司的整体竞争力,促 进公司的长远发展。 我公司的活性炭有破碎炭、脱硫脱硝炭和压块炭三个品 种,破碎炭用于水处理是我公司主要的市场之一,水处理活性炭 焚烧炉采用耐火砖砌成,是炭化尾气燃烧的场所,负责为炭化 炉及余热锅炉提供热源(热源主要为炭化焚烧炉提供,多余到 锅炉焚烧炉)。焚烧炉的焚烧室经过配风使挥发分气体充分燃 烧后放出大量的热,产生的高温气体(900℃左右)一部分由高 温废气管道进入到炭化炉炉体中、物料通道外,通过热辐射加 热物料通道,为物料炭化提供热量,然后由炉体进料端废气管 口处排出到冷却系统(废气冷却器)中;多余挥发分气体进入 中间焚烧炉燃烧后给余热锅炉提供热量(阀体控制开度)。产生 1.OMPa蒸汽进入蒸汽管网为活化车间及其它各用气点提供 所需蒸汽。从余热锅炉出来的烟气与炭化炉出来的废气经引风 机进入脱硫除尘塔进行脱硫除尘,最后,符合国家排放标准之 后的废气经烟囱排入大气。 过去因挥发分气体里含有粉尘、焦油等杂质,堵塞管道,炭 化产生的气体到达不了焚烧炉,从炭化炉炉头外溢,致使车间 环境恶劣,造成停产。工人清掏管道时拧开炭化炉炉头与挥发分 管道之间的法兰螺丝,用提前准备好的铁管进行疏通,疏通完毕 再拧紧螺栓,由于地方空间狭小,清掏工具施展不开,费时费力。 工人们现场操作不熟练,再加上炭化炉炉头两侧通过碳钢管与 焚烧炉进气口连接,粉尘、焦油等可燃物质在管道里高温下容易 着火,致使炭化炉挥发分管道曾经烧坏,严重制约生产。 现在从炭化炉炉头两侧与焚烧炉进气口连接 500ram的 般微孔和中孔发达,应符合三项要求:吸附容量大、吸附速度 快、机械强度好。脱硫脱硝活性炭对燃煤烟气中的多种有害物质 一(如s0 、NO 、烟尘粒子、汞、二英、挥发分有机物及其他微量 元素等)可同时进行脱除净化。随着国家对环境保护的要求越 来越高,脱硫脱硝活性炭的发展前景巨大,经济效益十分可观。 压块活性炭在水处理、溶剂回收、油气回收、空气净化等各方面 都有着广泛的应用。我公司压块活性炭的年产能力达到5万吨, 是公司的主打产品。三种活性炭的生产工艺都包括制粉成型、炭 化、活化、成品包装等过程,炭化是其中一项主要工艺过程,炭化 料的质量、产率对产品的质量等级成本有着至关重要的影响。 l立项原因 外热式炭化炉(THl5o00)是一种新型的生产炭化料炉型 (炭化料为活性炭原料),目前只有神华新疆、内蒙蒙泰西两家活 性炭厂使用此炉型。此炉型相对于内热式炭化炉,有以下几个显 著特点:①物料在炉内均匀分布在每个仓内(360 ̄),物料不与 氧和明火接触,外筒热量穿透物料,物料受热均匀。②产品质量 指标均匀一致,得率高,表面强度高,表面光度好,生产能力大。 鉴于外热式炭化炉以上优点,大同煤业金鼎活性炭有限 公司经过前期充分调研,选取此炉型用于炭化料的生产。目前 三条生产线共有19台,分别为破碎炭生产线(3台外热式炉)、 碳钢管全部换成 750ram,管子内部用耐火特异型砖砌筑,在 管道的两端开两个进风口,焦油等可燃物进入管道后可以高温 燃烧,对管道没有任何损坏。管道的合适位置,专门留了三个快 开门,每天操作工带好头盔,打开快开门,用准备好的压缩空气 对其中的管道进行吹扫即可,简单易行,以前追扫管道最低用 时4个小时,现在吹扫一台炭化炉挥发分管道最多用时2小时 左右,大大节省了吹扫时间。 脱硫脱硝炭生产线(4台外热式炭化炉)和压块炭生产线(12台 外热式炭化炉)。其中1万吨破碎炭生产线3台、4万吨脱硫脱硝 炭生产线4台中的2台已投入运行。 3应用情况及经济社会效益 以前吹扫一台炭化炉挥发分管道最低用时4个小时,现在 炭化炉过去产生的挥发分气体都是从炭化炉炉头两侧通 过 500ram,5ram厚的碳钢管与焚烧炉进气口连接,因挥发分 气体里含有粉尘、焦油等杂质,从炭化炉炉头到焚烧炉的挥发 分管道经常堵塞,可燃气体到不了焚烧系统,管道清掏十分困 最多用时2小时左右。按目前生产状况,一台炭化炉每小时产 炭化料0.7吨计算,一天可以多产1.4吨炭化料,从2015年9月 到年底,大约120天时间,可多产炭化料170吨/台。每吨炭化 料售价按市场价1200元/吨,除去原料成本、人工成本、电费等 800元/吨,共产生利润(1200—800)×1.4×120=67000元/台。 难,严重影响生产,因此决定对炭化挥发分管道进行改造。 2改造内容 以1万吨破碎炭生产线为例:共3台炭化炉及配套系统, 4总体性能指标与集团公司其它单位技术比较 目前公司此炭化炉、焚烧炉、锅炉系统运行良好,此项改造 在大同市所有活性炭厂中是第一家,技术领先。既增加了产量, 又减轻了工人劳动强度。 其中2台炭化炉配套3台焚烧炉(8o00 3650}4553,焚烧炉内 衬摆放整齐的格子砖)余热锅炉(3.6吨)回收系统,另一台炭 化炉配套2台焚烧炉,(8000×3650×4553,焚烧炉内衬摆放整 齐的格子砖))余热锅炉(1.8吨)回收系统。工艺方面:物料在 炭化炉中被加热炭化的同时析出大量的挥发分气体,析出的 参考文献: [1]同煤集团金鼎活性炭操作规程[S]. 2017ff=4 ̄化工彳醒I 75 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top